针对上述情况,笔者将问题原因归纳为以下几点。
(1) 在印制450g/m2厚纸板过程中,压印滚筒叼纸牙长时间工作在高负荷状态下,致使部分叼纸牙小压簧疲劳失效,叼力下降,叼纸不稳,从而引起重影。
(2) 在承印材料由厚纸板改为薄纸后,各滚筒间的压力调节、包衬测量、包覆操作不当。
(3) 印厚纸板时压力过大,在连续印刷中,当滚筒工作面与空档面交换时会产生较大的冲击震动,导致相关部件松动或损坏,从而产生重影及送纸两边无规律不到位。
依照上述分析,笔者首先对压印滚筒叼纸牙进行了全面检查,并更换了部分疲劳失效的小压簧,保证各叼纸牙张角到位、牙片长短一致、各叼牙叼力一致。接下来,严格按照该机的标准技术参数,仔细校正各滚筒壳体的间隙,重新计算、测量和安装包衬,确保各滚筒间压力正常。之后开机试印,重影现象有所减轻,但未能彻底解决。
为此,我们把撬棒插入滚筒壳体空档并往复摆动,对第2色组橡皮布滚筒和印版滚筒的传动机构进行深入检查,发现第2色组的印版滚筒存在较大的纵向活动间隙。逐个折卸第2色印版的前后(上、下)微量调节打版机构支撑座,取下传动连板n73-20507,发现带动印版滚筒转动的传动小轴n73-20504与齿轮座n113-20521之间的配合间隙较大,印版滚筒在转动中产生较大摆动。
接下来,将固定印版滚筒齿轮和安装传动小轴的齿轮座取下,发现固定传动小轴的两颗m6内六角螺钉中的一颗已折断,另一颗也已松动,位移较大,且传动小轴与齿轮座之间的配合为间隙配合。为了保证传动机构的可靠、稳定,在维修过程中,我们对齿轮座上安装传动小轴的固定孔进行测量,并对传动小轴相应的安装部位实施喷镀、磨削;将传动小轴与齿轮座之间的配合改为紧配合;安装两颗m6螺钉时加涂防松胶。安装调校完毕,试机印刷,重影彻底消失,但两边无规律输纸不到位现象仍然存在。
对此,笔者认为很可能是由于压印滚筒松动并在转动中产生纵向位移所致。对照压印滚筒及其相关传动机构装配图,卸掉递纸凸轮n73-20106,发现定位销和紧固螺钉已严重松动,重新拧紧后将机器各部件重新安装好,开机印刷,重影及两边无规律输纸不到位故障均彻底消除。