豆制品加工污水处理一体化设备豆制品废水处理,目前应用*的工艺为“沉淀池或气浮池+厌氧池+好氧池+气浮池”,处理后出水codcr100~200mg/l,氨氮40~90mg/l。对照《污水综合排放标准》(gb8978-1996)一级排放标准,cod和n超标,特别是n超标现象比较普遍,而且废水处理过程中排泥量大,耗时长,处理成本高。其主要技术原因在于:
传统的a/o工艺及其延伸工艺及装置对高浓度cod和n并存的豆制品废水处理,局限性很大:一是硝化和反硝化置于不同的空间或时间,导致工艺流程长,废水在bod5降解到一定值以下(30mg/l),才进行硝化反应,需要配置的生化池容积大,废水处理投资不足就会造成去除效率达不到设计要求;二是生物脱氮制约因素多,总氮去除效率低(小于80%),造成处理后出水n指标超标。
豆制品废水的油脂和ss含量很高,会造成后续厌氧池三相分离器的堵塞或损坏,因此在生化处理前利用物化沉淀或气浮的方法,去除油脂和ss,使水质满足三相分离器的进水要求,这就产生大量的污泥,污泥成分主要是油脂和物化絮体,污泥排放量4~8吨污泥/千吨废水(含水率~80%)。
在废水处理过程中投加石灰、混凝剂、pam、液碱等药剂,导致药剂费用增加和污泥处置费用增加,普遍反映废水处理费用2.5~3.0元/吨废水。
