综上分析所述,转鼓壁厚的明显减薄和转鼓装料的增加,均会使转鼓承受的总应力大大提高,大大超过了材质的许用应力,成为该转鼓破裂的主要原因之一。但按屈服应力选取以上情况的最小安全系数~=245/180=1.36,此值虽然低于规定值 =2~2.5,但材料离屈服还有相当距离,仅仅从转鼓的薄膜应力观点还难以解释转鼓突然爆裂,这与文献报道了一台直径为800mm的三足式离心机转鼓的爆裂事故非常相似。文献报道的转鼓材料为1crl8ni9ti,屈服应力 =200mpa。在许用应力[叮1=67.5mpa时,转鼓壁厚应为6.2mm,当实际壁厚由于腐蚀减薄到3mm时,离心机转鼓发生了爆裂。转鼓壁厚3mm时。其实际应力推算为1删pa。 按屈服应力选取的安全系数n,=200/140=-1.43,此值虽然低于通常值 =2~2.5,但材料离屈服还有相当距离,仅仅从转鼓的薄膜应力观点还难以判断事故的根源。文献从转鼓屈曲(失圆)的观点出发,推算ssn800离心机转鼓的最小应该壁厚为6mm才能保持其刚度。指出事故的根源不仅在于焊缝质量差,还在于转鼓刚度不足。 文献认为三足式离心机由于转鼓壁太薄、焊缝质量所造成的转鼓爆裂事故所占比例非常高。文献报道了4起因离心机使用时间过长、腐蚀严重,使转鼓变薄而导致转鼓运转时爆裂事故。其中有1起“因离心机受红矾钠严重腐蚀,转鼓壁厚仅3mm,且外?为铸铁材质,厚薄不均,加上投料量过大,致使离心机突然破碎成126块”。《机械工程手册》离心机篇对转鼓壁厚计算时的安全系数选取已给定一个范围,即屈服强度安全系数n~=2-2.5。以转鼓直径800的三足式离心机为例,按n=2-2.5进行壁厚设计时,壁厚应取5~7mm (不计腐蚀余量),当转鼓壁厚仅仅为3mm,通常发生爆裂。 (4)材料金相分析 在转鼓顶盖上和筛鼓板上各取一块试样,进行常规的金相分析,分析结果表明金相组织属铁素体和珠光体,两种试样均属正常组织。 (5)破裂部位 仔细观察转鼓破裂的各部分断口,发现如下现象: ① 在转鼓盖板与筛鼓板焊连接处,盖板撕裂长达320mm左右,其中一段有90aim左右的断裂口,呈较平滑的断面,并有焊缝气孔夹渣等缺陷,具有金属疲劳断口的特征,该断面是转鼓破裂的起裂点。 ② 转鼓的筛鼓纵向焊缝从上而下被撕裂至筛鼓底部以上第二圈筛孔为止,然后由该处沿周向撕裂第二圈筛孔,其长度约为该圈筛孔圆周长的1/3。观察上述撕裂的断面,呈二种形貌:一处是沿壁厚约45。角的剪切面:另一种是沿壁厚呈v形断面(另一面为反v型断面)。两者的断面均较粗糙,说明了这些断裂面是撕裂(拉伸)产生的,而不是起裂断面。 3转鼓破裂原因 综合以上各项检测,计算结果和分析意见,我们认为转鼓破裂的主要原因是转鼓材料的硬化和壁厚的严重减薄。破裂过程如下: (1)起裂:破裂的起裂点(裂源)在转鼓顶盖与筛鼓 焊接连接处。该处焊缝有缺陷,在边缘应力(4~5倍的许用应力)作用下,裂纹不断扩展,长度及深度增加,在达到临界裂纹状态下,裂纹迅速扩展,该处突然破裂。 (2)点扩大:当转鼓顶盖与筛鼓连接处起裂后,由于转鼓继续在高速转动,离心力将裂开部位迅速扩大,首先把顶盖撕开。 (3)转鼓撕裂:在顶盖撕裂后,裂纹沿筛鼓纵向自上而下撕裂至筛鼓底部,再沿周向撕裂第而筛孔,造成转鼓的严重破坏。 (4)保护壳飞脱:转鼓局部撕裂后直径扩大,撞击转鼓保护壳,使保护壳飞脱,造成人员伤亡。 起裂的综合原因是材料硬化、壁厚减薄、焊缝有缺陷和加料操作失当造成过大的边缘应力,引起疲劳断裂。转鼓的大面积撕裂原因是材料硬化和壁厚减薄。保护壳飞脱是由于转鼓大面积撕裂,撞击转鼓保护壳。 4讨论几点建议 对现有在役的离心机安全运行提出几点建议: (1)对使用10年以上的离心机进行一次较全面的安全检查。检查内容包括转鼓各部件材料测壁厚和硬度,转鼓上的连接焊缝进行无损探伤,转鼓的动平衡和转速控制机构。检查结果对照有关标准要求,以判别转鼓是否可继续安全运转。 (2)在工厂每年休榨期间的设备检修工作中,对转鼓上的连接焊缝进行无损探伤,以及时发现新的裂纹,采取措施,防止事故发生。 (3)进一步完善离心机的操作规程,提高安全运行的可靠性:对于粘度大(bx92—94左右)的糖液料,必须做到均匀加料、稳步加速分离的要求,以避免装料及布料不均、分离排液困难等引起振动过大、局部应力增加。
