在传统的草浆生产瓦楞原纸工艺中,对于蒸煮浆,一般采用单螺旋挤浆机或双螺旋挤浆机提取制浆黑液,黑液提取率最高不超过70%,草浆中仍有大量的cod等污染物进入中段水。这不仅给污水治理增加了难度,而且挤浆能耗和污水处理费用也相当大。
为解决这一难题,继在2005年研发成功生物制浆生产高强瓦楞原纸技术并获国家发明专利之后,该公司董事长李敬民再次亲自挂帅组建攻关小组,研究方案,拨出专款,集体攻关。经过3个月的反复试验,终于研发成功了一种采用液压技术压榨草浆的技术和装备。运行结果表明,采用该项新技术,草浆黑液一次性提取率可达80%以上,cod和ss等污染物消减率均提高10多个百分点,挤浆能耗和中段水处理费用均降低50多元/t浆。
与此同时,攻关小组还改造了搓浆机,以替代传统的中浓和高浓磨浆技术与设备。试验数据证实,采用新的搓浆技术,草浆纤维的润胀、分丝帚化程度均优于原有工艺;用其抄造的170 g/m2高强瓦楞原纸紧度为0.52~0.59 g/cm3,裂断长为3.75~3.95 km,环压指数为7.70~8.87 n•m/g,均达到或超过了gb13023—91 b级标准,部分成品接近a级标准。采用该项新技术以来,不仅成纸质量明显提高,而且制浆能耗下降10%左右,ss等污染物消减15%以上。
目前,该公司正对10条高强瓦楞原纸生产线的制浆工段进行有序改造。
