除尘器结构剖析
原规划的木工除尘器过滤面积过小,使除尘器来不及处理含尘气体,致使筒仓内部气体不能顺利排出,使筒仓内部压力*,不只存在安全隐患,也易使滤袋受过大的压力而涨*,而且影响水泥运送速度。
三台木工除尘器上各自安装了一台2.2 kw的振荡电机用于清灰,因为三个水泥筒仓是连在一起的,导致除尘器上振荡电机的振荡力涣散,清灰作用差,并且振荡电机毛病也多,影响清灰作用。后来添加的人孔大滤袋吊在楼顶棚上,根本就没有清灰设备,所以滤袋上积灰不能有用铲除,阻塞了滤袋空地,导致筒仓内部压力*,简单涨*滤袋。
木工除尘器用于运送水泥供给压缩空气的是一台3l-20/3.5型无油润滑空压机,其排气量为20 m3/min,排气压力0.35 mpa,排气量为1 200 m3/h。袋式除尘器的处理风量应按出产设备需处理汽体量的1.1倍核算。明显原规划的除尘器过滤面积过小,使木工除尘器来不及处理含尘气体,致使筒仓内部气体不能顺利排出,导致筒仓内部压力*,不只存在安全隐患,也易使滤袋受过大的压力而涨*,并且影响水泥运送速度。
木工除尘器布袋本身存在缺点。少数布袋有疵点、跳线, 特别是有跳线的布袋, 在运转前期即损坏。
布袋张力绷簧失效。本工程选用的是内滤式布袋除尘器, 木工除尘器布袋悬挂在滤室上方并垂下捆扎在下花板管口上。玻璃纤维布袋的延伸率是5%, 因此, 在悬挂支架上方装备了可调绷簧, 以保持布袋的张力。但查询发现, 木工除尘器在运转几个月后, 悬挂支架上方的张力绷簧大部分失效。经有关部门检测, 绷簧失效的首要原因是其热处理未到达要求, 导致绷簧在烟气温度环境中运转一段时间失掉弹性, 再加上布袋本身的延伸率, 使布袋鄙人花板管口处构成一圈灰兜, 跟着灰兜积灰的添加, 醉终形成布袋损坏。
木工除尘器*损滤袋难以在运转中及时替换。这是造成木工除尘器功率急剧下降的首要原因。虽然在设计时考虑了运转进程平分室替换*损滤袋, 但在实践运行中发现, 滤袋*损后, 很多的烟气经过*袋短路进入袋室,木工除尘器, 袋室成为巨大的沉降场, 很多的高温飞灰沉降堆积鄙人花板上, 修理工人很难进入高温袋室更换*布袋。没能及时替换的*布袋随烟气在袋室中摇摆, 又将相邻的布袋打坏, 如此链式反应使布袋很快很多损坏。
木工除尘器
木工除尘器主要由箱体、灰斗和振打组织等组成。因为清灰需求,木工除尘器生产厂家,除尘器分设若干仓室。置于仓室内的滤袋下端开口,固定于仓室下部的底板上,以帽盖关闭的上端吊挂在振打组织的吊架上。在箱体上装有阀门及振打组织。含尘气流由进口管进入灰斗,木工除尘器移动式,自下而上进入滤袋内部,净化后穿出袋外,从出口排出。滤袋的清灰使用顶部的振打组织并辅以反向气流完成。拌和楼除尘器改造剖析。
木工除尘器
木工除尘器现状查询
三只直径1.2 m、高1.8 m的除尘器安装在拌和楼顶层长6 m、宽1.95 m的水泥筒仓上,除尘器顶与拌和楼顶间隔只要1.5 m左右,上部作业空间狭隘,增加了滤袋替换的难度,并且因为除尘器滤袋决裂、水泥灰喷出致使整个水泥筒仓上部到处都布满尘埃。
木工除尘器所选用的机械振打清灰,实际使用后发现除尘效果不抱负,常常发作水泥灰走漏事端,致使水泥筒仓周围布满尘埃;经排风扇排出楼外的尘埃也污染了周围的空气,为此,周边居民屡次告发,当地也对我厂进行过处分。
木工除尘器
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