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AI智能电动执行机构的技术优化提升

2025/6/21 21:57:49发布33次查看
al智能电动执行机构产品自2004年开发完成后,迅速投入国内外市场,成为自仪股份自仪远东厂主打产品,几年来累计销售六万多台件,为自仪远东厂发展做出了重大贡献。为进一步提升al智能电动执行机构的性能,2012年自仪远东厂成立攻关小组优化al产品,改善产品性能,提升产品竞争力。
一、阀位失效优化
客户在使用产品时,出现增速机构卡死、损坏等现象,导致产品整机阀位丢失,影响客户的使用。出现这一现象的原因主要是(1)开关机构部件里驱动增速机构的长轴,有晃动现象,导致其驱动增速机构转动时,会对增速机构的级齿轮带来一定的冲击,使整个增速机构传动不稳定。 (2)增速机构本身设计缺陷。增速机构的设计里,齿轮都是靠厚度为2mm的钣金定位,定位的厚度不足:级和第二级齿轮的中心轴都是单边浮空的定位形式,导致其工作时齿轮可能会在冲击作用下产生一定的晃动,使齿轮处于非正常啮合的工作状态下。另外,增速机构由于本身增速的工作特性,是将大扭矩、低转速的输出转化为小扭矩、高转速的输出。设计时,关键传动零部件都未加定位和润滑用的轴承,造成传动中出现额外的摩擦力,对最后的输出影响也比较大。
针对上述原因,技术人员进行了针对性完善。首先,改变以前的单边浮空的定位形式,改为双边定位。并增加5mm厚的定位套,镶在安装板上,将定位厚度由以前的2mm增加到5mm,增强定位的可靠性。其次,对关键定位齿轮和转速较高的齿轮,增加滚针轴承。既可增加定位的几可靠性,又可减小齿轮传动的摩擦力,使增速机构传动更顺畅。
如图所示
二、产品耐高温性不足的优化
al产品在印度市场使用时,由于现场环境温度过高,出现批量性阀位板霍尔基座和多极磁盘变形,导致阀位失效的现象。在国内使用时,也出现过类似现象。经分析,产品使用环境已超出设计要求。
为使产品能够满足这种特殊场合的使用要求,技术人员将霍尔基座和多极磁盘由abs改为pc材料(拜耳公司fr-grades6485pc)。原因是原材料abs的热变形温度为70~107摄氏度,而新材料pc的热同时,选择耐高温性更强的电器元件,开发出了耐高温型的控制板。通过实验验证,高温型al智能电动执行机构能在100度高温下正常使用。
三、电机功率细化
al系列产品电机普遍存在大马拉小车的现象,九个型号产品共使用五档电机,对电动执行机构本身来说,存在较大的成本浪费现象。本次al优化,在消化rotork 引进技术资料的前提下,对电机进行了系统的计算梳理,最终将电机细化成九档,每型号的产品分别对应一档电机。目前已将ai系列电机型谱重新整理并归档。
优化后,不仅电动执行机构的电机选用更加合理,性能更加可靠,而且能大幅降低产品成本。保守估计,每年可为企业节省成本20万元
四、电气可靠性优化
al电气部分主要是从增加抗力和可靠性方面着手进行优化。如解决电池电和土板浮空漏电问题、增加土板和电源板可靠性、强化制造工艺和检测手段、完善总线控制等。分别从元器件选用、原理设计、制造工艺、检测手段等方面,进行了16项优化。
除上述四方面外,我厂还对al产品的外观、配合间隙、密封、加工工艺等方面进行了优化,均取得显著成效。
2014年al优化的主要内容是ib接口底座开发、编码器技术的使用、力矩检测方案的改进等方面。jb接口底座的开发土要是从降本方面着手,日前已完成了设计,进入模具加工阶段。jb接口底座开发完成后,可将白仪远东厂大的三档规格覆盖。每档规格产品几可节省两片转接法兰,每年可为企业节省成本150万元以上:编码器技术和新的力矩检测方案目前已进入实验阶段,一旦通过实验,al产品即可解决电池电问题,并实现力矩的不开盖调试。在可靠性及智能化程度上将进一步提高。
一款产品想要满足市场需求,就需要持续不断的时间,期问已解决了许多出现频率较高的问题。今后,我们仍会坚持进行产品优化,解决产品出现的新问题、将市场出现的新技术应用到产品上去,使我们的产品具有更高的技术含量、更强的市场竞争力。
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