2.工作台换向及一、二级减速、限位由1xkm、2xkm、3xkm、4xkm、xkq、xkh、1xk、2xk等开关实现,因此控制复杂,故障点多,难于维修。
3.调速系统电阻、各种继电器繁多,所以故障多,低速时速度不稳,换向不稳定,常出现爬行越位等故障。由于各正反馈和负反馈电路叫多,所以故障难于判断。
4.改造时旧龙门刨床存在的问题及缺点:1).设备使用年代以久,电器控制元件严重老化,设备故障率高,维修费用大,已不能满足目前生产加工的需要。2).由于采用的是交直流机组,故其效率只有0.5~0.68,且能耗高!3).主传动及控制部分电气操作条件教多,不但增加了维护工作量,也使整个系统可靠性大大降低。4).工作台调速范围小,精度(d≤30),加工工件的表面质量差。5).占地面积大,噪音高。
改造后龙门刨床的特点:
1.工作台驱动系统1).由于用英国欧陆(eurotherm)直流调速器代替了复杂的交磁放大控制电路,故使控制简单化,数字化,智能化.2).用50kw直流电机z4-200-31取代了交流机组和直流发电机组(包括编码器lma-10bm-c24c、测速机zys-100a),因此,调速方便且数字化。3).工作台换向由旋转编码器plc完成,不需要一、二级减速、及换向开关。4).其它动作均由plc实现,元件少,简单直观故障少。5).去掉了发电机组,节电又省功。6).工作台行程设定可随意进行,且具有记忆功能。7).可实现恒转矩控制,并能实现低速切入。
