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齐鲁石化SM装置技术创新不断

2025/3/23 20:58:47发布30次查看
最近,齐鲁苯乙烯装置又做出一项大胆的尝试,改变传统的苯乙烯精馏阻聚剂配制工艺,将原本由苯乙烯做母液的配制方法改由用乙苯配制,运行两周来效果明显。
年产6万吨的齐鲁苯乙烯装置,自开车以来的10余年间,尽管所用的精馏阻聚剂由nsi(2、4-二硝基苯酚)已改为低毒性的dnpc(2、6-二硝基对甲酚),但配制过程中用的母液一直是自产的苯乙烯产品。随着近几年苯乙烯生产工艺的不断发展,这种以苯乙烯为母液的阻聚剂在生产使用中逐渐暴露出其缺点:生产流程中多次被加热,增大了产生聚合物的量;限制精馏塔的负荷,不利于提高装置产量;配制过程中损耗多。
这次尝试,仍维持了配制后的dnpc含量在15--20%,生产时的加入量基本不变。由于采用的是乙苯,在存放过程中不会有聚合物产生,可以长时间储存,适合一次大量配制,降低配制成本。
该装置每日的液体阻聚剂用量在2--3吨,使用乙苯配制工艺后,相当于每日多生产至少2吨苯乙烯产品,据统计,目前装置的日产量已由以前的195吨增至197--198吨。
国内还有其它10余套苯乙烯生产装置,据了解都使用苯乙烯配制阻聚剂,如果齐鲁苯乙烯装置的这种乙苯配制工艺在全国推广,其增产效益将是非常明显的。
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