一、 技术措施
1.自动涂布系统
将蒸雾化与可自动旋转的电动喷淋阀(北京佳港航天化工设备公司srv16/40型)联合使用,实现涂布工艺的自动化,配合作用高效防粘釜剂,具有涂釜均匀、操作时间短、防粘釜效果好等优点。涂布及清洗工艺革新后,可6~9釜次不开盖清釜。
2.密闭加料工艺
采用dcs控制加入分散剂、去离子水、新鲜及回收单体。分散剂通过去离子水加料水管线随去离子水入釜,保证分散剂的准确计量,避免分散剂在管路中残存、使配方不准从而影响产品质量,同时还防止免管道堵塞,省掉不必要的冲洗;其他用量很少的助剂(如引发剂等),可通过聚合釜加料罐手工加入,最后单体(新鲜及回收单体共约10吨)自动加料。密闭加料时,釜内剩余vcm不需排出即可入料,可省去置换釜内单体、开盖、抽气等步骤,缩短辅助时间(约30min/釜次),明显提高产量。另外,采用密闭加料方式,排气放空无需1釜1排,可有效降低vcm排放量,减少对环境的污染。
3.出料及vcm回收
原有30m3聚合釜出料程序为:聚合末期人工手动加入终止剂使反应终止;釜内未反应的气相vcm(约15%)及浆料靠釜自身或氮气压力压入原处理槽;搅拌条件下向原处理槽通入蒸汽升温回收未聚合vcm至单体气柜后,聚合釜放空,最后将pvc浆料打到汽提后处理系统。处理过程中常因蒸汽升温控制不稳使浆料升温过快或温度过高等,使pvc浆料变红,影响树脂质量,且回收时间长,单体回收率较低。针对以上问题,设计工艺改进如下:
终止剂自动方式加入
釜内压力降至规定压力或反应时间≥350min时,即由dcs系统自动开启终止剂加料系统(终止剂计量泵流速调节为540l/h),控制其加料时间约20s。
泵出料及单体的回收
采用电动出料阀(北京佳港航天化工设备公司epv16/125型),同时选用了离心泵(大连申蓝泵业chzo-80/200型)作为出料泵,以泵出料代替原有自压出料,由dcs进行控制,大养活人为因素产生的地沟料。出料过程为:加完终止剂、确认可出料时,dcs自动开启出料程序。浆料由出料泵打到原处理槽,气相vcm(含夹带的少量浆料)即经原处理槽顶部出料阀,由管道输送切线进入60m3分离槽,旋风分离浆料后,当分离槽达到设定压力时,即开启单体回收系统,经分离槽进行单体回收;若分离槽压力<0.35mpa,则聚合釜也同时进行单体回收。该工艺对聚合釜及分离槽中未反应的气相vcm同时进行回收,减少了回收时间,缩短辅助周期约90min/釜次,且pvc树脂质量更稳定。工艺改进后,vcm回收率由原来的85%提高至97%以上。
4.安全措施
由于聚合反应为剧烈的放热反应,若条件波动时,易发生超温、超压、爆聚等现象。因此,设置如下安全措施:系统设置安全联锁,可通过计算机对每个操作步骤进行监控、报警、联锁,大大提高了聚合生产的安全性。紧急加高压水、终止剂等,若聚合时出现超温、超压现象,dcs报警,此时可遥控开启高压水系统,向釜内注水紧急冷却至正常状态;若出现爆聚或超温、超压,紧急加入高压水降温无法使釜内温度、压力恢复正常时,dcs呆遥控启动加终止剂程序,终止反应,中途出料,回收单体。设立排污槽,聚合釜涂布废水(含少量vcm)集中排放至新增的排污槽内。该槽采用蒸汽夹套加热,槽休气相管与vcm单体气柜平衡,以够更彻底地回收单体,减少vcm的排放。
二、 技术效果
1年多的运行统计结果表明,单釜生产周期可从原来的9h缩短为约7h,单釜产量提高25%~35%;产品的一等品率达95.47%,比原来提高3%左右;合格品率达到99.75%,较原来有所提高。按pvc市场平均价格5500元/吨计,本次技改2台30m3聚合釜,可年创收7150万元,按pvc平均成本4900元/吨计,年可增利润780万元/年,比技改前年增利润180万元;泵出料每年可减少人为因素产生的地沟料折合树脂约20吨,折合资金约11万元;单体回收率提高,每釜次多回收单体约164.19kg,以单体平均价格4000元/吨,2台釜每年共投料1800釜计,则年可节约成本118.22万元。