另外由于轮转式凹印机印刷速度较快,且属于连续运行的过程,这样在生产过程中承印物与设备本身存在一个连续摩擦的过程,承印物周围很容易形成一个静电场这种现象在胶质压印辊与印版接触处会更为突出。用感应测电笔进行检测,色组间的静电高达上百伏。我们进一步分析认为由于色组间静电场的存在和设备运行方向的统一性,不规则“拉条”现象的尾端一定指向设备运行的反方向,而且由于静电场的放电作用,墨层不均的现象也呈现出与静电场相关的分布规律,为此我们进一步确认了不规则“拉条”现象和墨层不均的产品样张,证明我们分析的结果是正确的。
针对分析结果,我们进行了室内环境湿度的调整试验,将室内湿度保持在70%以上,不规则“拉条”和墨层不均现象得到了明显的改善。但这样做会造成另一种质量问题,即室内湿度的升高后产品容易变形,吸水性较强的卡纸类承印物也非常容易因受潮而影响还原效果。为此我们采用静电消除毛刷进行进一步的静电消除试验,结果不规则“拉条”和墨层不均现象完全消失,用感应测电笔进行电压测量,测得的电压数值接近零。
为此我们确定影响印刷质量的不规则“拉条”和墨层不均现象原因在于印刷静电的产生,采用静电消除毛刷进行静电消除,不仅可有效地消除不规则“拉条”和墨层不均故障,而且投入成本低,另外印刷静电的有效消除,亦可消除因静电造成的一些安全隐患。