上述的四种油墨废水处理方法,各有优劣,考虑到工程实际的可行性,采用酸化-凝聚法处理pcb油墨废水是较为合适的方法, 在实验室小试条件要求也不太高,实验方便,反应时间要求不长,可马上化验分析实验结果。我们取几个不同厂家的油墨废水作实验如下:
实验流程如下:
步骤:
a、 分别取每个厂家的油墨废水(在油墨废水收集槽直接取混合液,混合液由不同的生产线排出的各种油墨废水混合而成)各100ml于烧杯中,测其原水ph值、codcr和cu;
b、 加酸液快速搅拌调油墨废水ph值至2-3,ph小于5已有油墨析出浮于液面;
c、 静置分层,可有部分固态物质浮于液面,小部分沉于烧杯底,,取中间清液测ph值、codcr和cu;
d、 除去液面浮渣,加碱搅拌调剩余混合液ph到8.5-9.0,加入pac和pam,第二次形成絮体,
e、 静置分层,絮体绝大部分沉于烧杯底部,测上清液ph值、codcr和cu;
f、 分析实验结果。
实测数据: (单位为mg/l,ph除外)
3. 工程实践
我们在工程实践中根据油墨废水的特点,并结合国内的实际情况,考虑到处理工艺的实际可行性,结合对不同厂家的油墨废水小试的结果,主要采用酸析——凝聚法来处理油墨废水,并在工程实践中对工艺进行了改进和完善,我们先后采用了四种处理工艺:
a、油墨废水 酸析(除浮渣) 滤袋过滤 ph调整 接触氧化 沉淀分离 上清液
b、油墨废水 酸析(除浮渣) ph调整 混凝 沉淀分离 上清液
c、油墨废水 酸析(除浮渣) ph调整 混凝 气浮分离 气浮出水(清液)
d、油墨废水 酸析(除浮渣) ph调整 混凝 板框压滤 压滤液(清液)
工艺a是我们公司早期采用的处理pcb油墨废水工艺,该工艺应用于东莞市雅新电子(集团)有限公司,该工程总设计规模为7000吨/天,其中油墨废水约350吨/天,根据长期运行监测,该厂油墨废水codcr一般在3000-15000 mg/l之间,平均约6000 mg/l ,,由于生化处理效果不好,pcb油墨废水处理后的codcr仍有2000-3000 mg/l,codcr去除率仅有70%左右。后据分析总结,其原因主要是该油墨废水原水含有的重金属离子偏高,cu含量高达20mg/l,酸析、中和等处理不能有效去除,从而造成生物池微生物难以培养及驯化,生化处理效率较低(基本无效果)。
