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双向拉伸机械问题及处理方法

2024/6/28 20:56:49发布32次查看
双向拉伸技术是20世纪70年代开始实现工业化的一种薄膜加工工艺。树脂在挤出机内达到熔融状态,流经模头、铸片机预成型为片状,再经过纵向、横向拉伸机拉伸到需要的厚度,产出双向拉伸薄膜。目前市场上应用最多的是bopp,其次是bopet,近两年,bopa在国内发展很快,已经签定16条生产线合同,其中5条已经投产,另外3-5条正在安装、调试。
早期的双向拉伸生产线都建在日本和欧美国家,我国从二十世纪八十年代末开始成套引进。最初引进的生产线无论是数量还是规模,都非常有限,至九十年代中期,国内还只有十几条生产线,总产量不足15万吨/年。但是近十年来,我国经济发展速度加快,人们的生活水平日益提高,社会环保意识不断增强,包装材料向薄型化、轻量化及节约资源、降低能耗、可回收再利用方向发展,因此,对双向拉伸薄膜这种高档包装材料的需求呈逐年上升的趋势,截止2004年,中国已成为全球双向拉伸薄膜生产能力及使用量最高的地区。市场的需求极大地促进了双向拉伸技术的发展,既包括生产线技术含量的提高,也包括单条生产线生产能力的提高:从最初的幅宽4.2米、速度 130米/分钟达到现在的幅宽10米、速度450米/分钟。从总体情况看,每个设备供应商都在不断地改进自身设备的缺陷和不足,新建生产线的产量和质量明显高于老生产线。但是,当前的双向拉伸市场,供应均大于需求,老生产线又具有转型速度快、品种转换损失少等优势。笔者结合十几年在双向拉伸生产线上的工作,概括地介绍一下如何改造老生产线的设备,使“老线”在当今激烈的市场竞争中,仍能占有自己的一席之地。
1、行星式结构混合料斗(satellitic mixer)堵料问题
问题:双向拉伸聚丙烯薄膜同其它双向拉伸薄膜不同的是边料在线回收,粉碎后的碎边儿直接靠风机吹回原料系统重新利用,混合料斗的作用就是将回收的边料同新的原料充分搅拌均匀,保证挤出机内融体压力稳定。行星式结构混合料斗的螺杆既自转,又绕料斗的斜面公转,这样,螺杆对下料口的压力是周期性的。下料口下端有一个旋转阀,在旋转阀处,原料间歇式通过,螺杆对原料的压力全部被隔断,此后的原料只是在自重的作用下向下运行,在下料过程中,只要稍有阻碍(如原料本身的粉尘、原料同管线摩擦产生的粉尘,边料碎片儿同输送管线间摩擦产生静电等,使粉尘和碎片儿被吸附在管线内壁,从而降低了管线的有效截面积),就会在旋转阀下或主挤出机进料口上方堵料,造成停机。这个故障随生产线速度加快(即下料量越大)、回收边料量加大,出现的频率越高。
处理方法:记录一定时间内旋转阀转动的比例,得出算数平均值;拆掉旋转阀,根据转动下料比例算数平均值,将旋转阀通径换算成直径当量相等(保证下料量不变)的直管,使螺杆的压力直接传递到主挤的进料口,克服了由于粉尘、碎边儿吸附到管壁上造成的阻力:在原控制系统中,旋转阀的启动和主挤出机螺杆有内部连锁,即:不启动旋转阀,主挤出机螺杆不转,所以在控制回路中再将二者之间的连锁解除。同时,又对主挤出机进料口上方的管道进行了改造,从材质、结构两方面考虑,降低原料与管臂之间的摩擦,加快原料下落的速度,杜绝了在主挤出机进料口处存料问题。
解决了堵料问题,即解决了老生产线提速的“瓶径”问题。改造之前,生产线速度在120米/分钟时,平均每月堵料停机9.5次,改造后,生产线速度可升至140米/分钟。
2、辅助挤出机过滤器(filter)的改造
问题:两台辅助挤出机采用的均是板式过滤器,在生产初期,板式过滤器具有换网操作简单、停机时间短等优点,在停机检修的同时就可以换过滤网。随着操作越来越熟练,设备连续运转的时间越来越长,但每天还要停机换网,虽然停机时间比较短,可是每次停机都会产生5 0~7 0 kg的废膜,频繁的停机既增加了班组的工作量,又影响成品率、提高了吨成本。
处理方法:经过实际测量,把辅助挤出机向后退了300mm,留出足够的空间,将板式过滤器改为单芯筒式过滤器,过滤面积增加了11倍,使换网周期提高到7天以上,可以和主挤出机实现同步换网。在控制系统中,利用原板式过滤器的温度、压力控制回路,对筒式过滤器控制实行控制。
3、增加横向拉伸机(mdo)预热辊筒
问题:初期设计速度为150米/分钟的生产线,mdo)最多配置3对预热辊,而3对预热辊仅能满足110米/分钟的生产线速度要求。随着生产线速度提高,不断出现厚度不均匀、未拉伸等质量问题,这时就必须想办法提高预热温度、均匀度。而一味地提高有限数量的预热辊的温度,会损伤基片,造成薄膜表面烫伤,甚至断膜。
处理方法:另外加入一对预热辊。相应的引膜系统、驱动系统、控制系统要一并改造,特别是驱动系统,要详细考虑各滚筒的速度比,保证基片通过预热辊时张力均衡,与滚筒表面保持良好的接触。
4、横向拉伸机(tdo)出口减速器润滑不良问题
问题:横向拉伸机出口减速器为两口圆锥滚子轴承,背对背安装,上部轴承经常损坏。根据拆换时观察损坏的状态,并反复查看图纸,发现轴承的润滑脂补充点位置不合理(如图1箭头所示位置),补充进去的润滑脂都堆积在上部轴承的下方,而且更换轴承时加进滚珠、保持架之间的油脂在高速运转时也都被排挤到轴承的外面,长时间运转后,由于润滑不良,造成轴承烧结、损坏。
处理方法:在轴承上部增加一个润滑点(如图2箭头所示位置),补充进去的润滑脂在自重的作用下有向下移动的趋势,从而使上部的轴承也得到充分的润滑。
改造后使用效果较好,三年来没有再出现同样的故障,大大地提高了生产线的有效运转时间。
5、加宽电晕极齿
问题:随着bopp薄膜市场竞争的白热化,各薄膜厂家都努力提高产量、降低生产成本,提升自己的竞争优势。提产、降成本的方法有两个,一是提高生产线速度,二是加大生产线的宽度。对已有的生产线,速度和宽度都是有限的,当速度、宽度达到一定的极限值时,就无法前进了。而幅宽4.2米的老生产线的有效宽度的极限值是4.18米,由于母卷边上没有电晕,4.18米宽以外的薄膜只能作为边料回收。
处理方法:高频发生器和高压变压器在设计时均有一定的设计余量,把极齿加宽50mm,负载只增加约1.1%,几乎可以忽略不计。经过材质化验,采用同质的铝合金材料加工成相同尺寸的极齿,同原极齿有效地连接起来。
极齿加宽后,薄膜的有效宽度增加了7.2‰,相当于成品率提高了7.2‰。
另外,为生产消光膜,对辅助挤出机a进行了国产化改造,使它的挤出量增加了一倍;还将离合器式md0引膜系统改成独立电机驱动形式,加快了引膜速度,并使操作更简单、方便。
我们处理问题、改造设备的宗旨只有一个,即:最大限度发挥设备的潜能,改进不合理的结构,提高生产效率、提高企业的竞争力。
作者: 李清波
来 自: 上海九天塑料薄膜有限公司
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