二、确认故障部位后要对变频器进行清理,将崩坏或闪络的污物痕迹都处理干净,尤其要检查清理冷却风扇,因为有不少变频器的功率模块就是因为风扇损坏或风道被污物阻塞而过热造成的。
三、用普通钢锯锯条折断后将断面磨窄,磨成刀刃状。用磨好的锯条将三相线端子下到模块的3根电源线切断,使三相电源与故障的整流器分开。
四、用锯条从模块与电源板之间,将模块里整流器引出到电源板的正极引线p、负极引线n分别切断,目的是使故障的整流器直流引出线与负载分开。
上述的两步都是要将已故障的整流器从原来的电路中分离出来。类似做手术将病灶从肌体中切除。
五、在电源板上模块引出的直流电源正负极处用红黑两根0.3-0.5米长的塑料软铜线,线径根据功率大小定,我用的都是1.5平方线。用电烙铁将红线焊到正极上,黑线焊到负极上以便于区分,防止接线时出错。然后将红黑两根线引到变频器壳外。
七、将外接的整流模块焊出3根电源线,准备接380v电源,用同样线径的红黑线分别焊到整流模块的正负极引出头上。(我用的整流模块中间有一固定用的圆孔,所以我将它固定在变频器的铝底座的侧面,既不太影响美观又可以给整流模块散热)
八、将焊好的整流模块的正负极线与变频器的引出的正负极线按相同颜色相连,注意千万不要将正负极接错!否则会瞬间将变频器烧坏,我是吃过这个亏的!
九、将各连线接头的绝缘都处理好,就可以给变频器送电了。先不接负载做空载试验。为保险起见,我是在三相交流电源串接了3个100w白炽灯泡,这样万一有短路,也不会产生很大的短路电流。在正常情况下,通电后3个灯泡会因变频器的充电闪亮一下之后就熄灭。变频器里的切断充电电阻的会吸合,发出答的一声,接着面板操作器就会有显示,风扇旋转发出嗡嗡声。
十、先将变频器的控制设定在面板控制,调节面板频率变化正常,用万用表测量变频器输出电压随频率上升而增大且三相平衡。
十一、接一个1kw左右的3相进行带负载试验,如果电动机功率大了会因串接灯泡压降的影响,变频器会显示低压报警。运转半个小时后无异常,就可装到现场使用了。
