2、应用实例如下:
b2010a龙门刨床(规格1400ramx10000ram)是1971年生产制造的机械自动化程度很高的大型机床。龙门刨床的动力及控制回路比较复杂,尤其是刨床工作台主拖动系统*依靠电气自动化来执行的。b2010a龙fln床的主拖动采用zui初50年代的a-c-m调速系统,即电机扩大机--直流发电机--直流电动机组系统。采用机械速比2:1和电气调速范围为1:1的机电联合调速系统。
龙门刨床对电力拖动的技术要求--龙门刨是频繁往复运动的生产机械,它的工作方式为循环方式。前进行程是切削行程;后退不作切削,只让工作台返回为下一步切削作预备。实际工作中为了进步劳动生产效率,轻载后退的速度要大于前进切削速度。由于不同的金属材料和不同的/m-r-r艺,必须要求控制系统具备:
(1)工作台主拖动具有比较宽的调速范围和较硬的机械特性;
(2)工作台前进切削和后退的过程中运行平稳,不振荡,速度能单独地作无级调整,无须停车;
(3)运行方向的改变要迅速、平滑、冲击力小、动作反应快;
(4)在低速范围内切削力基本保持恒定状态,静差度小于3%;
(5)前进与后退行程的末尾工作台自动减速,反向正确;
(6)传动效率高,耗电量小;
(7)控制系统简单,可靠安全,易于维修保养;
3、超同步交流异步感应伺服应用在b2010a龙门刨床上
3.1直流调速器及交流异步感应伺服的选择
根据前述龙门刨床直流拖动系统工作要求,查阅了大量相关资料及参照国内相关企业在龙门刨床上的改造实例,我们发现590直流调速器在改造龙门刨床上还存在一定的缺陷,主要在制动及换向上还不够迅速。通过反复对比国内外各类变频器,*我们选用由日本富士电机生产的frn55c11f-4cx变频器。超同步交流异步感应伺服的优越性能主要体现在:
①驱动控制技术采用的是动态转矩矢量控制方式。
②使用编码器构成半闭环矢量的控制系统,调速范围0-3000r/min。
③在线自整定系统。在电动机运行过程中常时进行速度自整定,常时核定电动机特性变化,实现高精度速度控制。
④优良的环境兼容性。
⑤节能功能的进步。
⑥具有更方便的操纵介面。
⑦强大的通讯功能。
⑧丰富的报警维护功能。
3.2控制原理
系统调速由原来的直流控制改为交流伺服控制。电气控制系统采用omron可编程序控制器来实现对工作台拖动驱动器及整个机床的电气控制。优点是控制功能强、速度快、易维护、便于改变程序。工作台的减速换向控制采用omron的接近开关,由于其属于电子开关,无机械磨损、寿命长,故性能十分可靠。
4、交流异步伺服的特性应用
我们在调试伺服驱动器的过程中,针对工作台频繁换向、快速响应等题目将变频器参数作了调整。
(1)避免爬行:由于加工切削量的不同、工件重量不等、行程不一、高速运行等严重恶劣条件造成在运动中工作台惯性大,势必会在减速与反向的过程中会向原方向作一定间隔的惯性运动。所以进行认真调整驱动器的有关参数,并且要正确控制加减速时间及制动的投进方式,否则将会出现越位等故障。
(2)换向运行的快速响应:应用驱动器在工作台拖动换向上要精心调整转速调节器,使之适应工作要求。
(3)使电机获得更好的起动性能;我们在程序控制过程中,将电机励磁功能参数作了调整,起动方式、起动频率、正反转死区、脉冲编码器等参数作了调整,使其具有更快的响应速度。
5、增强安全意识
(1)安全责任重于泰山。杜尽事故隐患,尤其是操纵职员和治理职员都应该把握一定的专业知识和一定的操纵技能,持证上岗,安全生产才能出效益。
(2)察检验部分在监视治理的过程中。多留意法规宣传教育,让使用单位的主管领导从思想上重视,有责任感、法制感,加大人力、物力、财力的投进,从源头上消除一切事故隐患,确保安全生产。
