工艺路线混凝沉淀+一级沉淀池+ao(填料装置)+二级沉淀池+曝气生物滤池此工艺是废水综合处理的主要工艺,单线,预处理后再加生活废水的主要pcb废水(高氨氮,含镍,氰化物,清洁废水,生活废水,含铜废水,油墨废水)是综合废水处理工艺。
排放标准:执行《电镀污染物排放标准》(gb21900-2008)表3水污染物的特殊排放限值:2。
发生冲击后2019年12月16日:工厂暂时停电,预计为半天(4h)。
结果,停电将近20小时。
由于沉淀池不能及时排出,因此沉淀池的泥层太大。
它很厚(手动12米),这会导致刮板启动太高而无法启动(启动后会立即跳闸)。
排泥后,排泥后通常使用刮板。
最可笑的事情到了:我在现场反复强调,曝气后,下沉的池塘里混有大量的铜泥。
制水需要一段时间,否则大量铜泥会进入而生化物质会崩溃;工厂人员负责人没有听取建议,因此立即将水倒入其中,导致大量的铜泥进入生化过程。
12和17:测试数据:cu2+:5mgl或更高。
ao生化水面开始变黑,厌氧池中有一些浮泥,水质未受影响。
18-25天后,一层厚厚的死泥浮在厌氧池上,好氧池中的水也含有大量死泥。
检查填料的成膜状况,并且大多数填料脱落;生化废液的质量变差(cod,氨氮废液接近排放标准),并且未超过标准(解释原因)。
3。
措施在生化系统中发生上述异常之后,减少1的取水量(原来的110m3h更改为90m3h),出水量未超过标准,因此不停地浇水;2增加从二级沉淀池中排出的污泥量,并尽可能多地排出含铜污泥,还需要将其中的一部分返还(所有细菌都被排出),3同时,安排操作员去除水面清除顶部的浮泥。
结果:经过一个多星期的努力,ao生化池中的死泥终于排出,水面上的漂浮泥也少得多,水质下降到原来的水平。
值,并且填充物已重新悬挂。
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4。
思路分析首先,含铜污泥进入ao生化过程后,通过实验室数据(铜浓度,进水和出水数据的变化)和生化池污泥的判断根据情况,这是重金属中毒;同时,观察到水的质量没有超过标准,但是需要去除含铜污泥。
采取的措施分析如下:1减少水的流入并不是停止水的流入。
减少进水量,增加ao系统的停留时间,并减少负荷。
经过一段时间的连续数据测试,发现出水口数据未超过标准,但ao生化段数据异常,导致处理效果下降,表明污泥为仅部分中毒并死亡;不达标的原因:ao生化后,污泥进入第二个沉淀池沉淀,高铜污泥没有进入下一个生物曝气滤池(尽管baf池的负荷很高),所以cod和氨氮可以继续降解,并且不会超过标准(接近标准)。
2增加排出的泥浆量,必须返回。
第二个沉淀污泥包含大量的含铜污泥,需要尽快将其排出,并且其中一部分需要再循环,因为大多数微生物会死亡,而不是全部死亡,并且必需的库存是保留,否则微生物的产生周期太短,不利于快速培养。
3同时,为浮泥安排人工捕鱼。
由于大量的浮泥漂浮在曝气池的表面,因此无法将其排出,只能手动进行打捞,否则会减慢回收进度并影响水的生产。
活动图片将在下面上传,将不会上传任何数据(数据在甲方手中,不会拍照,也不会记录,我不知道为什么(干),没有显微镜检查(没有显微镜)以下图片是:下沉和漂浮的泥浆,好氧污泥中毒图片以及不拍照的全封闭厌氧池(最严重的是厌氧的,在水面上有一层厚厚的死亡)泥)5。
总结1)对于废水站而言,了解水处理的领导者是如此重要,最担心的事情是遇到不知道如何建立可理解的领导者的人。
我正在调试该项目。
尽管我们(乙方)对此事件不承担任何责任,但我们仍然提供了有关如何处理该事件的建议。
尽管这种污泥中毒并不特别严重,但仍具有很大的影响。
如果您不知道如何处理,那将是一场灾难。
2)废水站数据测试非常繁重。
对于连续的水项目,每天至少要维护2次测试时间,以掌握总体数据变化趋势,并通过判断每个单元过程参数的数据变化来调整相应的数据,这是非常重要的事情。
3)日常检查也是重中之重。
每天至少要检查一两次,检查废水站的每个角落。
1各种设备的运行条件(风机风压,油位;阀门的开闭条件,泵的运行条件等);2生化池出水ph,cod等指标(使用ph试纸,快速测量包等);3微生物膜的悬挂情况;4每个沉淀池的沉淀效果和出水量;5每个反应罐的剂量,是否使用药物,药物量是否过多,计量泵的y型过滤器是否堵塞等。