小型脱硝设备
脱liu脱硝设备的应用主要是在电厂等有锅炉需要的地方,因为锅炉燃煤过程中产生的烟气以及liu化物、氮氧化物的含量很多,直接排放到空气中的危害很大,所以为了环保,就必须进行脱liu脱硝除尘,接下来小编就来为大家讲解一下脱liu脱硝除尘技术。脱liu脱硝设备除尘器由于自身的特点,要提高磁场强度,只能靠提高脱liu脱硝线圈的激磁电流或者增加线圈匝数来实现。这不但增加了电耗,而且给线圈散热带来困难。脱liu脱硝除尘技术sncr(selectivenon-catalyticreduction)是选择性非催化还原法脱硝技术,该技术是用nh3、尿素等还原剂喷入炉内温度为850~1100℃的区域,还原剂(尿素)迅速热分解成nh3并与烟气中的nox进行选择性反应,nox被还原为dan气和水,此方法是以炉膛为反应器,工艺简单,操作方便。脱liu脱硝设备除尘器主要是过滤系统,它具体是如何工作的?liu、硝等物质我们了解它们是对生态环境有很大的破坏作用,因此这些物质并不能直接排放,目前使用的是脱liu脱硝除尘器进行过滤,将有害物质分解成无污染物质,或是能够使用的产品。脱liu脱硝设备除尘器中的脱liu指的主要是使用氨水作为脱liu,经反应后生成流酸铵溶液,控制二氧化liu排放的技术,实际情况来说,在这个过程中不仅能够出去有害的二氧化liu气体,而且能够生产出具有高附加值的流酸铵化肥产品。许多厂家觉得脱liu脱硝除尘器成本过高,但是实际情况并不尽然,它依然能够给企业带来相对的经济效益。
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脱liu除尘设备简介,:玻璃钢脱liu除尘器主要原理:通过烟气冲击水池中水面,达到气水充分混台后再向上,经脱水器脱水,达到气水分离,使烟气得到净化,净化后的烟气从顶部出烟口排出。玻璃钢脱liu除尘器是专利更新产品,专利号为:zl98213178.x。采用道伊尔原理和更新的脱水技术,经过近十年的使用和更新改造,选用了新防腐耐磨、耐高温的材料,已经形成技术成熟性能可靠的环保产品。玻璃钢脱v除尘器广泛应用于城乡燃煤锅炉的除尘脱liu。具有除尘脱liu效率高、占地面积小。运行费用低、易操作维修、耗水量小等优点,受到广大用户和环保部门的好评。玻璃钢脱liu除尘器原理及介绍:采用惯性碰撞、凝聚、离心力等原理,在引风机的动力作用下,烟气从高度下落,高速冲击液面,形成水雾,大部分颗粒沉入水中,在除尘器分流器的作用下雾化气流急速上行,液滴进一步碰撞、凝聚、形成水灰混合物,水灰混合物通过旋风叶轮而汽水分离,从而完全达到其脱liu——除尘——脱水效果。该产品还同时拥有独特的可调试风帽,在设备上部可任意调整以适应各种大小风量,从而控制烟气流速已确保其正常运转,无论在多大的引风机作用下都不会带水,腐蚀其配套设施,既降低了损耗,又减少了维护维修费用。除尘器就是用来除去气相中的有害尘埃的设备,在此基础上增加脱liu效果,就是脱liu除尘器。玻璃钢脱liu除尘器一般为湿式脱liu除尘器,湿式脱liu除尘有水膜脱liu除尘,冲击水浴脱liu除尘等,经过多年的改进,已发展成文丘里型、旋流板型、旋流柱型、浮球型、筛板型等各种类型的水膜脱liu除尘器,设备技术日趋成熟,各有优点和不足,企业可依自身需要选用不同类型。
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影响玻璃钢脱liu塔效率的四大因素:总的来说,影响东兴脱liu塔的脱liu效率的主要因素:发电机功率、氧化空气、吸收塔液位、浆液ph值、烟气温度、喷嘴垂直度等进行分析,建议采取改善浆液池切泡、增加塔内构件改善气液传质等措施进一步提高脱liu效率。原脱liu塔装置工艺流程如下:锅炉引风机后的烟气经换热器降温后进入顺流塔预脱liu,再经u颈进入逆流塔继续脱liu净化,fgd出口烟气经换热器加热后通过增压风机送到烟囱排放;当脱liu塔停运或事故时,fgd装置入口挡板关闭,烟气由旁路烟道排向烟囱;旁路烟道不设置关断门,烟气量大小通过增压风机导叶开度进行调节;每套脱liu塔浆液循环泵设计4台,母管制喷淋。氧化风机设计1台,塔内氧化风喷嘴出口距塔底高度约300mm,喷口直径为dn15布置数量较多;循环泵进口浆池为切泡池,切泡池与氧化池通过隔墙隔离,隔墙高度3000mm;氧化池浆液超过3000mm时,才能达到切泡池;吸收塔调整运行液位5700mm;反应生成的石膏浆液一部分通过脱水系统生成石膏,一部分直接通过抛浆系统排出装置。脱liu塔技改:为适应高liu煤种,该电厂脱liu装置于2008年至2009年进行改造,fgd进出口烟道内加热器取消,浆液循环量由原来的22500m3/h增加到42500m3/h。液汽比由原来的20.4增加到35.4,脱liu塔浆池运行液位仍然为5700mm,浆池容积由799 m3增加到1325㎏m3。浆液循环时间由原来的2.13min缩短至1.87min。脱liu塔浆池中石膏停留时间由原来的10.133h增加到12.44h。烟气量由原来的1087200nm3/h增加到1200000nm3/h,烟气温度由原来的142℃提高到152℃,顺流塔空塔烟气的流速由原设计14.1m/s降低到9.69m/s。顺流塔ug流速维持在7.96m/s。逆流塔空塔烟气的流速由原设计4.66m/s降低到3.91m/s。逆流塔ug流速维持在3.81m/s。脱liu塔出口烟气温度由原设计48.9℃提高53℃。浆液循环泵在原有4台各7500m3/h基础上增加2台各10000m3/h 的浆液循环泵,在原氧化风机1台35000nm3/h基础上增加1台30000 nm3/h的氧化风机。脱水系统新增一套皮带脱水机,扩容后的脱liu塔浆液移出吸收塔仍采用一半脱水一半抛浆的方式。改造后脱liuf塔的运行参数:为进一步提升脱liu效率而采取新的措施提供可靠的数据支持,调试单位收集了一段时间内脱liu塔的运行参数及其趋势并进行了一些相应试验。影响因素分析:从以上氧化风机对循环泵电流运行趋势的影响和其它因素对脱liu塔脱liu效率的影响的历史数据绘制成的表格可以得出,氧化空气是引起循环泵电流波动范围较大的主要原因。浆液密度、吸收塔液位、吸收塔浆液ph值、负荷以及煤质含liu量对脱liu效率均有较大影响。但影响脱liu塔脱liu效率的因素不限于上述因素,还包括浆液喷嘴垂直度,浆液喷射高度、浆液喷嘴间距、覆盖率、烟气温度、烟气流速、循环泵出力等因素。
泊头市科林除尘环保设备有限公司
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