螺杆空压机采用预成套配置,只需单一的电源连接及压缩空气连接,并内置冷却系统,令安装工作大为简化。螺杆式空气压缩机以其高效能、高效率、免维护、高度可靠等优点为各行各业提供优质的压缩空气。
高性能、高效率、无人值守空压机设备-螺杆式空气压缩机采用高容量压缩组件,其转子外圆速度低而且达到最-佳注油,实现了高效率、高可靠性。最-新设计确保系统温度及压缩空气温度极低。保证所有部件均达到最-佳冷却效果及最-高使用寿命。
1 、螺杆空压机具有:稳定性高,效率高,振动小,噪意低等优点。
2 、阴阳转子以及转子与机壳的配合是设定的,这样气体的回流泄漏少,同时无余间隙容积,故效率高。
3 、喷入的润滑油具有密封,冷却、降噪和润滑作用4 、相比活塞机而言,易损件少,故障率更低。
高排气温度是螺杆空压机最常见的故障,其危害也较大。设备长期在高排气温度状况下运行,主要有以下危害:
(1)、排气温度越高,压缩机为考虑膨胀而留的间隙越大,压缩机的效率降低,导致电能依旧消耗,产气量下降;
(2)、降低油的使用寿命;
(3)、高排气温度会导致更多的润滑油处于气相,增加油分离的困难,从而导致更多的油进入供气管网,不仅油耗大量增加,同时使供气品质下降,可能影响用气设备质量;
(4)、设备长期处于高排气温度状态下运行,会导致使用寿命减少;
(5)、使环境温度升高,引起吸气温度升高,在消耗相同功耗的情况下,吸气温度每升高3℃,产气量降低1%。
对此,通过对机组性能的测试、分析,决定采用一些非常规的方法来解决:
1、对温控阀芯进行重新设计、加工,实行自制替代:
温控阀是空压机油路系统最主要的核心控制元件,进口温控阀芯的元件已很难满足老机组的工艺要求。对此,采用设计两件温控阀芯元件来替代。
元件a 元件b
元件a:用于室外气温长期较高的天气(室外温度25℃以上)。
元件b:用于室外气温长期较低的天气。
a、b两个元件设计流量基本相等,理论上设计流量比原装进口温控阀设计流量偏大2%左右,但由于自制温控阀芯阻力要偏大一些,因此可认为设计流量基本相等。
2、水网改造:
将机组内的水系统管网改造。取消原反冲水路(如图1:虚线),将机组内串联管网改为并联管网(如图2:虚线为原管路,粗线为改后管路)。
改后,管网的水力阻力大大减小,进入油冷却器的水量增大,降低油温,最终降低排气温度。
3、进气改造:
原进气口是在相对密封的机组内,机组内的空气温度要比机组外高5℃左右。因此改造进气,在原进气口上方的顶盖上开一个φ280口,再采用一根φ280×400的铁皮风管与原进气口连接,这样新的进气口就到了机组外。由于进气温度大大降低,这样排气温度相应也会降低,在同功耗下,产气量也相应增加。
4、调校联轴器:
如图3,由于底座长期承受电机和压缩机的重量,检测得m至n段位置下沉,使联轴器开口偏差竟达300um(下开口大),同时因m、n两点下降的幅度不一样,使联轴器同轴心水平偏差为120um(电机联轴器端偏高)。巨大的偏差,引起压缩机运行异常,发热量增加,噪声增大很多。对此,采取以下办法解决:
(1)、采用长400mm,宽250mm,厚度相适应的钢板,由c处分别插入m、n两点,直至全部进入底座下的缝隙内,使m至n段上升,基本保持水平。
(2)、调校联轴器,使其开口偏差控制在12um内,同轴心水平偏差控制在15um内。
(3)、调试完毕后,在底座下的缝隙内填充满水泥。
由于联轴器的同心度调校的精度很高,机组运行状态十分好,噪声明显减少,同时发热也会相应减少。
5、将机组外壳的一块顶盖拆去,使压缩机及电动机部分热量由热空气自行向上排走。
通过以上措施,空压机长期连续运行至今,高排气温度的现象没有发生过一起。空压机在任何天气状况、负载状况下长时间运行,排气温度完全可以控制在90~95℃,在螺杆空压机理想的温度指标范围内运行。
目前,设备噪声及发热量相应减小,油耗明显减少,空气品质变好,空压机效率提高,设备处于较理想的状态下运行,设备及配件的使用寿命及检修周期大大延长。
螺杆压缩机的漏油故障不太容易发现,因为螺杆压缩机一般是箱体封闭式结构,机械部分均在箱体里,油路系统自然也在箱体里。在正常运行过程中,螺杆压缩机的油位也在箱体里,日常巡检观察不到油位的变化情况。即使打开箱盖,油位窗也不清楚,因为油位在运行过程中刻度也不准确,容易给螺杆压缩机的油位变化情况造成误判。
螺杆压缩机的漏油点很多,在整个油路系统,只要有连接的地方均有出现漏油的可能。漏油的现象也有多种,一种是渗油,漏油很慢;一种是漏油,速度较快;另一种是喷油,几乎瞬间就喷完了。无论是哪种,发现起来都需要过程。但是,如果遇到喷油故障,很快就会出现停机现象,有的还会造成压缩机严重损害。
油路系统是螺杆压缩机的一个重要系统,也是大多数机械设备的主要系统。在螺杆压缩机里,油路系统的作用主要是供应压缩机的机头润滑。螺杆压缩机和活塞压缩机的油路系统有所不同,其作用虽然都是润滑,但效果却有所不同。活塞机大多用的是19#润滑油,造价不高,消耗较大,因为一部分油随着压缩风被带走。而螺杆压缩机则正好相反,螺杆压缩机使用的润滑油造价较高,一般都在80#左右,由于采用的是密闭循环式供油系统,油被风带走的量微乎其微。由于是自循环系统,压缩机润滑油在润滑过程中,使用完之后,经过回收,再次参与润滑,使润滑油反复使用,很少损失,能够有效的充分运用润滑油的效能,再加上螺杆压缩机的润滑油标号较高,润滑效果自然要好。尽管如此,螺杆压缩机的油路系统也不是不出故障,其中,漏油就是故障之一。
一、漏油原因分析
前面我们说过,螺杆压缩机油路漏油有三种现象:一种是渗油,一种是滴油,另一种是喷油。渗油的原因很简单,一般是连接部位连接不紧密,在一定压力下会在薄弱环节出现细微的渗漏。如果发现及时,维修到位,不会出现大的故障。但若是渗油时间长了,也会因小病酿成大祸。因此,也不能掉以轻心。发现渗油之后,想办法查找其渗油的原因,如果有其它原因,应及时排除。轻微的渗油现象不太容易被发现,有时现场灰尘会将渗油处掩盖,甚至是长期不会造成进一步的泄露。
第二种情况,也就是滴油现象出现时,也不太容易及时被发现,因为螺杆压缩机是箱体结构,一般情况处于密封状态。螺杆压缩机是高噪声设备,用箱体密闭除了美观外,主要是能够降低一定的噪声,减少对运行人员的人身伤害。但是,在箱体密闭情况下运行,有时不能及时发现螺杆压缩机的滴油现象,即使是敞开一部分机箱的门,也不易及时的发现滴油,因为机箱里的光线在有些角落比较暗淡,等能发现的时候,滴油量已经很大了。有的流到机箱外边,这时才容易被人发现。
螺杆压缩机漏油如渗油、滴油这类现象,一般都是连接部位不严密或有压力增加造成的。如果原因如此简单的话,对渗漏点进行紧固就可以了,但是要有其它深层次的原因,有可能会出现新的隐患,应引起注意。
说到喷油,笔者所在企业近日就出现过一次这样的故障。润滑油大量喷出,造成螺杆压缩机停机。机箱底板全是油,还有一些油沿着机箱底部的缝隙渗了出来,
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