改造后运行情况
除尘器投运前:化工公司的5#和6#锅炉除尘烟道可相互切换,3#和4#锅炉的除尘烟道可相互切换。投运6#布袋除尘器时。为防止由于新运行锅炉工况不稳对滤袋造成损坏,故没有投运 6#锅炉,仅微开 5#和 6#烟道风门,使 5#锅炉烟气同时通向布袋除尘器和电除尘器。运行一段时间后,再将风门逐步开大,直到全部打开。待运行正常后,再停运电除尘器,既不影响锅炉负荷,还省去预喷涂环节,最大程度地保护了滤袋。3#锅炉布袋除尘器投运时,也采用上述模式。
布袋除尘器投运中:为检验其性能,环保局对其进行了测试,测试数据如下: 除尘器入口烟气温度为 160 ℃,除尘器出口烟尘质量浓度为 30 mg/m3,除尘器本体漏风率为 2.94% ,设备运行阻力为 1322 pa,锅炉负荷为 61 t/h,脉冲周期为 572 s。电除尘改为布袋除尘后,已达到合同参数要求,也满足环保要求,达到预期改造效果。
解决除尘器压差和空气用量偏大问题。6#除尘器投运前,由于当时压差计不准,plc 控制系统未设压差清灰方式,只有定时清灰。系统运行4d后,压差达到 1450 pa,特别是清灰时提升阀关闭,使烟气的流通面积缩小,系统压差达到 1650 pa。当时 75 t/h 锅炉还未满负荷运行(仅为60t/h) ,错误地认为压差增大是由布袋挂灰引起的,施工单位调试人员一味缩短清灰间隔时间,由 3 000 s 缩短至30 s,但效果并不明显,压差依然居高不下,但压缩空气用量明显增大,最多时开 2 台空气压缩机,压缩空气量达到 20 m3 /min;多次调试,效果均不理想。直到投运时,3#除尘器投运,采用压差清灰 ( 设定压力 1 300 pa) ,清灰时提升阀处于开启状态,每次清灰时间间隔 50 min 左右,2 台除尘器的过滤面积相等。经分析认为,压差增大主要是由于设备本体阻力引起的。经过调试,最终把清灰间隔调到 50 min,这样,由于清灰频率大大减小,提升阀较长时间处于开启状态,相当于增加烟气流通面积。从目前运行情况看,锅炉的负荷在约60t/h 时,压差基本小于1000pa。此后,对控制程序进行了修改,重新设置了压差清灰模式,从而解决了清灰频率高和压缩空气用量过大问题。经济性能比较,通过实验表明布袋除尘器比静电除尘器耗电量少,烟气排放费减少,所以支出减少。
存在问题:6#布袋除尘器投运后,现场电流表指示为 35.0 a 左右,与额定电流 58.4 a 差距较大。 3#锅炉引风机电机没有更换,只进行了保养维护。但用钳形电流计测量 6#布袋除尘器电耗时,电流已达到额定电流的 90% ,故6#引风机电机现场电流表指示不准确。当时3#除尘器改造项目即将结束,没有更换新电机的时间,所以由于引风机电机问题,3#锅炉负荷一直偏低。现在已更换成功率500 kw电机。
改造前,电除尘器料位计显示不准,更换频率较高,有时显示假料位,给操作者误指示。改为布袋除尘器后,料位计一直没有安装,运行中存在安全隐患。由于灰斗积灰,严重时埋滤袋,造成滤袋损坏,特别是 3#除尘器,灰斗积灰更加严重。投运半个月后,3#除尘器喷吹间隔时间突然缩短,判断可能灰斗积灰。停运后,打开检修口发现: 灰斗积灰相当严重。料位计和 3#除尘器灰斗积灰严重问题还有待解决。
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