- 品牌:不限
- 提供加工定制:是
- 型号:不限
- 适用范围:锅炉
- 结构形式:不限
- 燃料耗量:不限
- 适用燃料:不限
一概述
安徽某热电厂wg75/5.3旋风锅炉为武汉锅炉厂的早期旋风锅炉,液态排渣、平衡通风、全钢构架支吊结构次高压自然循环煤粉锅炉,于1994年生产,1995年建成投运。锅炉目前运行状况为:燃烧不稳定,下部结焦严重,析铁严重,炉膛水冷壁爆管严重,炉膛密封性能差。为解决上述问题,拟在今年大修期间对其进行技术改造:将旋风液态排渣改为四角喷燃液态排渣,通过详实的热力计算,达到确保锅炉负荷、降低飞灰和底渣含碳量,降低漏风系数以提高锅炉热效率及运行稳定的目的。
根据企业目前锅炉存在的问题和现场实际情况,提出对锅炉进行改造的、先进的、成熟可靠的技术方案,改造后的锅炉:设计蒸发量75t/h,确保蒸发量75t/h,蒸汽压力5.30mpa,蒸汽温度450℃,底渣含碳量≤3%,飞灰含碳量≤8%,排烟温度≤150±5℃。
二、技术方案介绍:
根据锅炉目前现状,结合甲方目前需要大修的内容,提出如下的改造大修方案:(一)甲方本次需要大修的内容如下:
1、更换所有的水冷壁管子,包括下降管。
2、后下级空气预热器更换。
3、过热器省煤器不动。
4、顶棚更换。
5、相应炉墙及保温。
(二)改造及大修方案
1、水冷壁更换为膜式水冷壁,确保密封性能。
2、重新设计并布置炉膛水冷壁,底部标高下降到3.5米,炉膛截面根据要求需要布置为上部截面5.5x4.6米,下部截面为5.5x5.5米。
3、重新设计布置排渣通道。
4、重新设计布置燃烧器(其中燃烧器喷口为两层一次风、两层二次风、1层三次风共5层,布置形式与#4炉类似),增加粉管8根,二次风分风箱4个;煤粉仓改造,增加8台给粉机。
5、根据热力计算结果,确定后级空气预热器受热面积,确保排烟温度140-145℃。
6、相应的炉墙及保温。
7、相应的钢架平台。
(三)、改造后锅炉选定的主要参数及技术指标
l 燃烧方式:四角直流喷燃、浓淡型稳燃腔煤粉燃烧器、切圆燃烧、液态排渣、平衡通风;
l 额定蒸发量d: 75 t/h;
l 额定蒸汽汽压力p: 5.30 mpa;
l 额定蒸汽温度tgr: 450 ℃;
l 给水温度tgs: 104 ℃;
l 锅炉排污率: 2 %
l 排烟温度θpy: 145 ℃;
l 热效率η: ≥89 %;
l 飞灰含碳量 ≤6 %
l 炉渣含碳量 ≤2%
l 设计煤种(根据工厂提供设计煤种)
煤质元素分析资料如下表:
名 称
符 号
单 位
设计煤种
碳
car
%
49.7
氢
har
%
1.8
氧
oar
%
4
氮
nar
%
0.7
硫
sar
%
4
灰分
aar
%
33.8
水分
mt
%
6.00
挥发分
vdaf
%
9
低位发热量
qnet,ar
mj/kg
≥18900
入炉煤粒径范围
r90
≤10%
灰变形温度
dt(t1)
℃
1100
灰软化温度
st(t2)
℃
1130
灰熔化温度
ft(t3)
℃
1200
改造完成后的热力计算汇总:
75t/h煤粉锅炉热力计算汇总表100%load
名 称
符号
单位
炉膛
凝渣
高温
过热器
低温
过热器
高温
省煤器
高温
空预器
低温
省煤器
中温
空预器
低温
空预器
出口烟温
t''
℃
990
945
666
572
486
364
298
217
147
主受热面工质进口温度
t'
℃
275
275
318
289
185.5
215
161
120
25
主受热面工质出口温度
t''
℃
275
275
450
335
210
380
185
215
120
入口烟气速度
wy'
m/s
7.42
10
8.26
15.38
6.90
12.37
9.10
平均烟速
wy
m/s
7.54
9.6
7.84
14.15
6.54
11.49
8.45
主受热面工质平均速度
wg
m/s
10.79
16.30
1.17
5.41
0.94
7.21
6.22
主受热面积
h
m2
410
30.000
279.21
165.38
1728.15
341.33
1296.11
1300.47
附加受热面积
hfj
m2
235.04
66.73
139.84
主受热面温压
dt
℃
692.0
417.22
306.5
331
123
157
87
106
主受热面传热系数
k
kw/m2℃
0.075
0.062
0.059
0.049
0.0197
0.0420
0.0201
0.0165
总传热量
q
kj/kg
10727.0
454.2
2425.4
935.9
652.55
1207
649.2
653.2
654.21
q
kw
37167.6
1573.8
8403.8
3242.6
2261.0
4181.8
2249.5
2263.4
2267
锅炉吸热量:55874
kw
实际传热量:
54898
kw吸热误差:
1.75%
四、改造主要内容
根据甲方要求结合现场锅炉实际情况,我方根据详实的热力计算结果,提出如下改造内容:1、燃烧系统重新设计、制造、安装;2、炉膛膜式水冷壁全部重新设计、制造、安装;3、高过前设置凝渣管;4、低温段过热器面积按需改造;5、未级空气预热器按新设计更换;6、排渣系统的重新设计更换;7、炉本体相关的风烟管道设计制作更换;8、保温及耐火材料设计制作改造;9、与炉相关联接口电气、仪表设计改造;10、整体调试。
1、燃烧系统重新设计:
根据热力计算结果,煤粉消耗量13.64吨/小时,低于钢球滚筒磨煤机储备系数15%,制粉系统不再变动。
根据热力计算结果,送风机送出风量不低于74336nm3/h,考虑储备系数1.1后风量为81770nm3/h,全压800mmh2o。
由于排渣方式为液态,要求燃烧区域及炉膛容积热负荷增加,风煤配比相应变化,一二次风间距适当调整,以利于煤粉燃烧,调整燃烧器假想切圆,调整上下二次风配比;在炉膛中部偏上位置设置卫燃带,标高9米以下管子上设置y型抓钉后全部浇注铬刚玉浇注料。通过上述改进后,可确保液态排渣形成,9米截面出口处烟气温度达到1760℃,炉膛出口处烟气温度达到990℃,氮氧化物排放控制在400mg/m3。
2、炉膛水冷壁撤除后按新设计进行;
根据燃烧器及液态排渣需要,重新设计水冷壁:水冷壁拐点标高为3.4m,排渣口为300*400,集箱、连接管等重新设计。
3、高过前设置凝渣管;
由于炉膛出口烟气温度达到990℃,高温过热器区域有结焦的可能,将后墙水平烟道下的管子抽出作为凝渣管使用,穿出顶棚后汇入集箱,通过连接管进入锅筒。原后墙上部水平烟道处管子间密封采用12cr1mov扁钢进行(用碳钢密封,管子跟部壁温超温)。
4、低温过热器:
根据现场实际运行,低温过热器纵向16排改为10排,利用原有管子进行改制。
5、空气预热器按新设计更换;
1)、未级空气预热器采用钢管式空气预热器,立式布置,管子数量3280根φ50x2,横向节距75mm,纵向节距50mm,管子长度3.4米,材料铐登钢。
2)、烟气进口处管口增加防磨套管,空气侧采用密封装置,以防空气短路,因此,空气预热器的利用系数较高。
3)、烟气入口流速9.2m/s,平均流速8.6m/s,空气平均流速6.22m/s。
6、排渣系统的重新设计、制造、安装;
根据液态排渣特点,布置适合液态排渣相适应的排渣室,排渣产生的废气通过管道引至引风机出口。
7、炉本体相关的风烟管道设计制作更换;
8、根据改造后燃烧器的接口及原有风煤管道,增加三次风、二次风、一次风、煤粉等管道,相应增加部分吊架及支撑件,增加粉管8根,二次风分风箱4个;
煤粉仓改造,增加8台给粉机。
9、保温及耐火材料设计制作改造;
由于改为液态排渣,炉膛下部9米以下全部浇注铬刚玉浇注料,浇注厚度为80mm,为确保浇注寿命,在膜式水冷壁鳍片上焊接”y“形抓钉,材质为cr25ni20;相应膜式水冷壁及连接管道的外保温及护板。
炉膛水冷壁更换后,保温和密封,凝渣管穿棚处保温及密封,连接管的保温密封。
两组低温过热器更换后顶棚及集箱的保温。
燃烧系统改造后的风、煤管路保温。
末级空气预热器改造完后的保温、密封。
10、与炉相关联接口电气、仪表设计改造;
11、整体调试:
根据改造后的燃烧器要求,需对炉内空气动力场进行冷态调试、燃烧调整试验。
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