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如何维修永磁变频空压机?在江西海能星技术更高

2019/1/31 1:47:49发布233次查看
  针对空压机的润滑油进水问题,技术人员重新更换了密封优良的管路止回阀,并在空压机出口管路后加装除水效率高的油水分离器。油水分离器 内部釆用了精密滤芯过滤,高温的压缩空气从进口进入油水分离器后,经旋风分离、惯性碰撞分离及过细纤维过滤,将压缩空气中的水和油直接拦截下来,通过排 污口排出,除水后的压缩空气经出口b排出,满足高压用气的需要。 
高压空压机的出口管路设有止回阀,高温高压的湿空 气通过空压机排气阀排出,经过后级冷却器后仍夹带一定的 油、水成分,虽然空压机的二、三级级间冷却器和末级冷却器 后均配有气水分离器,用于分离压缩过程中产生的水分,但实 际运行效果并不理想。由于空压机停备时间长,排气产生的水 分聚集在管路及止回阀周围,导致水分回流至机箱内部,润滑油含水量逐渐增多,最终导致高压空压机油位报警并故障停 机。在停机拆除空压机的出口管路时,发现管内有大道的乳白 色液体流出,这说明空压机的排气含水量严重超标。
某型高压空压机在首台样机开始试运行的过程中,逐渐出现间歇性的异常噪声,且随着末级背压的升高,噪声值有加大的趋势,且当时除了噪声异常外,空压机仍能“正常”运行。在发现此异常现象后,工厂工程技术人员第1时间到现场进行查验、分析。基于此款高压空压机结构紧凑和出现异常噪声现象的特点,经初步判断,可能有如下几个方面的原因: 
(1) 组合气阀。由于各级的气阀均为组合阀,在工作过程中,其进、排气阀片或弹簧片可能出现了局部断裂或破损,在高频率的吸气和排气过
程中,发出间歇性的空气噪声;
(2) 风扇叶片。因风扇与曲轴采用锥面配合,且冷却风扇的叶片直径较大,在曲轴带动风扇做高速旋转的过程中,由于其锥面加工误差、装配质量、叶片刚度以及动平衡等因素的综合影响,风扇叶片振幅过大导致与其周围物体有轻微的摩擦,进而产生间歇性的机械噪声;
(3) 轴承缺油。曲轴主轴颈处安装滚动轴承的供油量不足,在高速旋转时,滚动轴承出现了干摩擦或局部结构性损伤而产生的异常噪声;
(4) 轴承公差与配合。曲轴主轴颈处安装滚动轴承的公差与配合不当,在高速旋转时,滚动轴承松动后出现了间隙而产生的异常噪声。
在设计空压机时,尤其是配装在舰船上的空压机,一般有质量要求,为了降低机组的整体质量,轴承座等采用铸铝合金zl104,滚动轴承选用进口件,一般为轴承钢或合金钢的标准件。当拆卸下来的轴承座降至环境温度12.5益时,使用内径千分表测量轴承座的内孔,其最小直径处的偏差约为-0.013 mm,用杠杆千分尺测量滚动轴承的外径,其尺寸偏差约为-0.004 mm。调阅轴承座原始设计尺寸,其内孔的极限偏差为覫110(-0.022~0)mm,且没有标注加工和检测时的环境温度要求。经查,当时这个轴承座的加工环境温度约为15益,记录的加工尺寸偏差为-0.01 mm。 
试验验证时,使用油浴法加热,即分别把拆卸下来的轴承座和滚动轴承放置在同一个油槽内加热,保温一段时间后,分别测量油温在30益、40益、50益及68益时几个阶段轴承座内孔和滚动轴承外径的尺寸,由于加热膨胀,内孔和外径均会变大,并在68益左右时,其内孔偏差增至+0.088 mm,而滚动轴承外径偏差增至+0.056 mm。由此可知,随着温度不断上升,滚动轴承就由最初的过盈配合,逐渐变成了间隙配合,而且运行过程中交变应力的作用会使间隙值进一步加大。

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