清梳联改造效果及优势
3. 1成纱质里提高
由于改造流程中使用了先进的连续喂棉装置和自调匀整装置,从而有效地保证了生条的重量不匀率。同时取消了落卷、运卷、换卷搭结头等人为操作,避免了人为因素造成的质量波动,成纱cvm、也有所降低。由于梳棉机车速加快,生条棉网棉结略有增多,但成纱棉结没有明显变化。
3. 2产量提高
简易清梳联使清花给棉在不间断的情形下开棉更充分,促进整体运转率大幅度提高,梳棉机输出速度由原来的65m/min,提高到90m/min,清梳联配件,从而使其产量提高了3000,清梳联,跟原有设备相比较,每台套设备全年可节约电费约26万元。
3. 3减少用工
改造前,每班清花、梳棉用工2. 5人,三班共7. 5人;改造后,每班仅需0. 73人,三班只需2.2人,减少用工7000。这样,每年可节约用工费用约16万元左右。
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关于减少短绒的讨论
1、采用短流程。
采取一抓,一开,一混,一清短流程,清梳联价格,单轴流开棉机的开松,除杂较高并且具有一定的排尘、排短绒功能,多打手开棉机种类较多,其共同点是握持开梳清除能力强,虽具有排短绒功能,但同时存在短绒增长的问题。具有按时序顺向给棉的“薄喂入、轻打击、高转移”、缓和开梳与自由开梳相结合的fa116型主除杂机,能保持在除杂的前提下,筵棉含短绒率(<=16mm)增加不超过1个百分点。
2、改善握持梳理状况。
梳棉机由于棉箱喂入棉层比棉卷厚两倍,且棉层面束与给棉罗拉轴线夹角小,纤维损伤剧增,通过加大给棉板与刺辊齿之间的隔距,控制锡林转速,降低刺辊转速,增大锡林与刺辊表面线速比(2.2~2.6)采用大度,合理纵向齿密,刺辊锯条和给棉罗拉包缠锯条,缓解了握持分梳力度,提高了纤维转移率,生条短绒率有20%~22%减低到16%~17.5%,减少了4个~5个百分点。为延缓刺辊齿间对筵棉的开始作用点,在给棉板分梳长度与角度加大和使用弧形给棉板,都可获得减少纤维损伤的效果。
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